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处理推力瓦温度高实例

2017年03月01日
某发电厂3 号机是北京北重汽轮电机有限公司生产的25MW 背压式机组,自2005 年机组试运行后,发生上半推力瓦块局部温度超标,多次停机检修,修刮推力瓦块接触面,增加进油量,调节推力瓦回油针型阀开度,增加泄油量等一系列措施都均无明显效果。
经分析,认为产生这种现象的原因有:
(1) 轴瓦外壳的结合面定位销紧力不足;
(2) 轴承球面和瓦枕的紧力大,自定位性能差;
(3) 推力瓦与推力盘接触存不良,接触面小;
(4) 轴承球面和瓦枕定位销配合不好,限制了球面座的自定位调整。
(5) 推力支承联合轴承底部支撑弹簧刚度不足或支撑杆高度不够。
根据前几次的检修记录,排除了1、2 条原因,大修时决定着重检查3、4、5 条的原因,检查中发现瓦枕上的定位销与球面座销孔侧壁靠紧,无间隙,限制了球面座的自定位调整,经过修磨球面座销孔与定位销处有2.0mm 的间隙,保证了球面的自定位性能。其次,检查推力瓦的接触情况,推力瓦工作瓦块上半的接触点重,并且接触点痕迹由上至下逐渐减少,拆下工作瓦块测量厚度均不大于0.01mm,瓦块在平板上检查,接触点均匀,接触面积大于75%,于是检查轴瓦与轴颈的扬度值,发现#1 瓦轴颈前扬0.52mm/m,而轴承中分面后扬1.10mm/m, 两者扬度不一致。找出原因后,通过调整支持推力联合轴承支撑杆的标高,使轴颈扬度与轴承平面扬度趋于一致, 调整后支撑杆标高共提高2.0mm,调整后的联合轴承处轴颈前扬0.45mm/m 格,轴承中分面前扬0.47mm/m。结合扬度的变化,对推力瓦块的接触面积重新修刮研磨,并调整回油孔开度在2/3 以上。经大修后满负荷运行,推力瓦块的最高温度只有71℃。

立磨推力瓦修复